进入2016年,面临异常严重的外部形势,西昌钢钒炼钢厂炼钢精辟功课区对峙两眼向内,深挖潜力,奉行邃密化办理,狠抓冶炼过程节制,促进了吨钢成本的持续降低。一季度,该功课区吨钢冶炼成本346.71元,与客岁比拟降低14.89元,创效1072.59万元。 吨钢成本降低的背后,是该功课区一系列办法&落地生根以及全体职工奋力拼搏的成果。 收受接管含铁物料降耗损 &钢铁料耗损占转炉出产成本的65%摆布,是影响吨钢成本的首要指标。该功课区白班功课长卿家胜说,含铁物料收受接管、倒炉炼钢、一次拉碳等对钢铁料耗损尤为主要。 环绕影响钢铁料耗损的关头指标,该功课区提高含铁物料收受接管,降低钢铁料耗损。铸余渣是钢包内钢水经浇钢后所残剩钢水和渣的夹杂物,含年夜量钢水和热量。为此,该功课区精辟工序改变以往直接将铸余渣倒入渣罐的做法,开展铸余渣在线热收受接管操纵,使铸余渣热态收受接管后精辟造渣辅料耗损由之前的2.8公斤/吨钢降至1.6公斤/吨钢。&经由过程近似办法的实施,一季度,我们的吨钢钢铁料耗损降低了3.4公斤,实现创效551万元。卿家胜说。 与此同时,转炉工序增强对入炉半钢前提监控以及对转炉终点节制,杜绝吹炼后期吊枪吹铁升温,使转炉终点渣样铁含量由客岁的20.32%降至20.21%,降低了0.11个百分点;增强对吹炼操作过程办理,做到少加料、勤加料,不变吹炼枪位,削减吹炼过程喷溅;白班对转炉副枪接插件进行清理,确保副枪正常投用,避免倒炉测温取样而造成的钢铁料流掉。 改变冶炼体例降辅料 转炉终点炉渣具有碱度高、温度高,而且有必然的全铁含量和氧化锰含量,并且是现成的熔体,因而对下一炉初期渣的形成十分有利。该功课区白班副功课长张彦恒告诉记者,留渣操作可有用降低终点钢液的磷、硫含量,避免转炉剩钢粘渣罐现象的呈现,从而降低辅料耗损。 然而,要经由过程精心操作来实现这一方针并非易事。转炉留渣少渣炼钢工艺手艺的焦点思绪是轮回操纵脱碳炉渣,将上一炉脱碳阶段的炉渣留在炉内供下一炉冶炼利用,改变了传统的转炉冶炼过程在脱碳竣事后排出高碱度炉渣。不外,需要在转炉留渣兑铁过程中解决喷溅等问题。 为霸占转炉留渣环境下平安兑铁的手艺难题,张彦恒和手艺人员做了年夜量的阐发试验,堆集了响应的根本数据。颠末频频论证、精心筹办和邃密操作,该功课区成功开辟了炉渣固化、固化结果评价等焦点手艺,确保了转炉留渣平安兑铁,挪开了阻止炼钢手艺前进的&绊脚石。 不仅如斯,该功课区还接踵霸占了高效脱磷、年夜渣量溅渣护炉等手艺难题,开辟了少渣炼钢工艺转炉脱磷、脱碳阶段工艺节制模子。&恰是凭借这一系列的手艺前进,一季度,我们的转炉辅料耗损由客岁的36.44元/吨钢降至30.31元/吨钢。张彦恒说,经测算,一季度转炉留渣少渣冶炼创效441.36万元。 新工艺解决难题 对于手艺组组长徐彬来说,有一个问题一向困扰着他,那就是铁水预脱硫后,脱硫渣中硫含量较高,在转炉强氧化性情况中轻易被氧化,进而导致&回硫。 怎么办呢?颠末试探与实践,徐彬发现,经由过程在LF炉插手必然量的还原剂、石灰和助溶剂进行脱硫,可在脱硫的同时对钢渣进行较为充实的还原处置,可使上述问题水到渠成。对于这项新工艺,该功课区称其为&快速造白渣工艺。 &今朝,我们不仅可以或许实现造白渣,并且造白渣的时候较着缩短,削减了炉渣对钢包渣线的侵蚀,达到了预定方针渣系。徐彬说,经由过程LF快速造白渣,既确保了产物质量的不变,又阐扬了LF炉的精辟结果。 数据显示,一季度,该功课区LF后脱硫率为3%,与铁水预脱硫比拟可降低成本8.97元/吨钢,创效19.38万元。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网