京唐公司炼铁功课部在&冲刺三个月,决胜保存战中,深挖经济炼铁潜能,千方百计降低出产成本。经由过程工艺改良、强化办理等一系列办法,高炉返矿率从10.66%下降到9.42%,月降矿耗6130吨,月降成本112万元。 实施&经济炼铁后,京唐公司炼铁出产的各类可控成本陆续降低到&最经济规模,炼铁部将&经济炼铁的潜能方针放在降低高炉返矿上。上料班组进行频频思虑和会商,从设备、工艺、岗亭操作、邃密办理等方面入手,试探出一套降低高炉返矿率的有用法子。增设筛料速度监测点,以前,每个筛子的筛料环境,炼铁分厂上料岗亭职工凭借现场不雅察以及筛料时候监测,从手艺上无法包管精准节制筛料。为进一步提高对筛料环境的监控,上料岗亭职工结合首自傲公司,把筛料时候监测点更改为筛料速度,同时将上料岗亭60多台筛子持续20次的筛料速度数据,建造在统一个电脑界面显示,既可以直不雅不雅察每一台筛子的筛料速度,又能周全精确地领会所有筛料环境。 按照原料环境,调整料仓下料闸口。在出产过程中,炼铁分厂上料岗亭职工发现,原料的湿度、粒度发生转变,也会直接影响筛料的速度和返料量。颠末研究与阐发,原料环境发生转变,而料仓下闸口没做调整,会直接影响下料速度。为此,炼铁分厂对料仓工提出了更高要求,料仓工时刻不雅察原料环境,实时调整料仓下料闸口,确保下料闸口连结在最佳位置,包管筛料结果。 增强筛分担理。在降低返料量过程中,炼铁部对原燃料办理轨制进行了从头修订,进一步细化了原料筛分担理。加年夜筛网查抄力度,每月对每个筛子的筛分环境抽检次数不少于3次,确保料筛不&带病功课,包管筛分质量。上料岗亭拟定了自立查抄轨制,要求岗亭职工每个班次查抄不少于2次,做好查抄记实,一旦发现筛料异常环境,必需实时处置。经由过程采纳多种手段,高炉返矿率下降1.24%,为实现&冲刺三个月,决胜保存战使命方针供给了有力保障。(文章出处:www.zg-wfgg.com) 如有侵权,请联系本站管理员删除谢谢!买钢管查现货就上找管网